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如何降低生物質鍋爐除塵器的漏風率

來源: | 發(fā)布日期:2022-02-22
目前,我國許多中小企業(yè)在開發(fā)當地竹資源和竹制品工業(yè)生產活動的過程中產生了大量的廢料。為了充分利用這些生物質能源,降低企業(yè)的生產成本,生物質鍋爐應運而生,但也成為分散的空氣污染源。傳統(tǒng)生物質鍋爐的煙氣處理有兩種技術:一種是水膜除塵器,不僅除塵效率低,煙氣會帶走大量水分,產生白煙,影響標準排放;另一種是袋式除塵器,但由于煙氣溫度高、火星、焦油,袋式除塵器燒、糊、破,影響設備正常運行。今天我們來說說如何降低生物質鍋爐除塵器的漏風率
延長布袋的使用壽命
(1)安裝旋風分離裝置.分離煙氣中的大顆粒沒有燃燒飛灰。拆除原除塵器人口前的沉降室,在原址安裝兩個新的旋風分離器,分離煙氣中的大顆粒,避免大顆粒吸附在布袋上燒毀布袋。

(2)擴大除塵器容量,增加過濾面積。除塵器人口增加兩個過濾倉,規(guī)格與原倉一致。改造后,布袋由1008條增加到1344條,過濾面積增加到4424條。m二、過濾風速降至1.05m/min。除塵器壓差為2600Pa下降至2200Pa。為了進一步降低過濾風速,降低除塵器阻力,延長布袋的使用壽命,公司進行了新的褶皺布袋試驗。與傳統(tǒng)的圓形布袋相比,過濾面積可增加50個%~80%。目前,將兩個倉庫的布袋更換為褶皺布袋,總過濾面積增加到5266.8m2,增加了842.8m2.在相同的煙氣量下,過濾風速從1開始.05m/min下降至0.89m/min,除塵器壓差下降2000Pa。

生物質鍋爐

(3)增加灰斗溫度測點,防止布袋因堵灰而燒壞。為防止灰斗積灰造成布袋燒壞,灰斗中下部增加了兩個溫度測點。當灰斗溫度異常升高時,可及時發(fā)現堵塞,避免燒壞布袋,提高布袋運行安全性。
(4)延遲打開提升閥,降低阻力,減少漏氣。PLC該程序是在布袋除塵器自動除塵后立即打開倉庫提升閥,容易導致倉庫內浮灰被抽到布袋中,使布袋再次沾灰,增加阻力。PLC程序延遲打開提升閥,使灰耗盡,減少布袋二次灰現象。此外,原布袋除塵器灰斗除塵電機不斷運行,長期運行磨損,漏氣。通過更改除塵電機的運行時間,提升閥關閉時開始運行。當吹風結束時,提升閥打開后停止運行,以減少漏氣。
(5)根據生物質發(fā)電廠煙氣的特點,仔細篩選袋材料。在生產初期,由于參照燃煤發(fā)電廠的設計,沒有考慮生物質發(fā)電廠煙氣中的大水因素,布袋采用普通材料,布袋強度不夠,運行過程中容易損壞布袋,但也出現糊袋現象,導致粉塵排放過多,布袋壓差大。為此,一家公司進行了多次試驗,使用了不同材料的布袋,從最初的純度PPS布袋,到PPS PTFE、PPS PTFE 覆膜布袋,到PTFE基布、濾料為PPS、PTFE混紡,通過比較試驗,選擇適臺某公司最后一種特色布袋,延長布袋使用周期,提高除塵效率。
減緩除塵器的腐蝕程度
生物質鍋爐燃料含水量大,達到35%~40%,而草木灰中Cl-、K 、Na 含量高,除塵器腐蝕漏氣嚴重,普通高溫防腐涂料效果差。除塵器每年都需要器,維護工作量大。同時,除塵器漏氣降低煙氣溫度,布袋粘貼,影響除塵效率。
經調查,采用新型防腐材料硅晶泥防腐涂料,試運行半年后,除塵器鋼板表面光滑,無腐蝕跡象。
此外,還將倉庫更換為不銹鋼板,防止倉庫鋼板腐蝕,目前使用效果較好,從每年的防腐維護延長至3年。
電動鎖氣器改造
防磨陶瓷片貼在電鎖氣體殼體內壁,減少葉輪和殼體的磨損,使鎖氣體密封緊密,減少漏氣。同時,在電鎖氣體下方增加氣動閘板,與電鎖氣體連鎖開關形成雙層密封,有效減少密封不嚴格造成的漏氣。

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